Наряду с повторяющимися в 2008г. были зарегистрированы инциденты, произошедшие на самолетах впервые.
Самолет Ил-96
21.05.2008 на самолете 96009 АК "Домодедовские авиалинии" в полете сработала предупреждающая сигнализация о минимальном уровне жидкости в гидросистеме 4. При посадке правая опора шасси была выпущена от резервной системы выпуска шасси.
Причиной явился отказ гидросистемы 4 из-за разрушения металлической оплетки и фторопластовой трубки рукава 8Д0.447.070-12-62 насосной станции НС-68 при кратковременном отказе обратного клапана 990-8-10 НГЖ. Разрушение рукава произошло из-за отсутствия конструктивной отбортовки свободной петли рукава в районе разъема Х-22, что приводило к возникновению чеканки рукава о кронштейн при эксплуатации. Кратковременный отказ обратного клапана 990-8-10 НГЖ привел к появлению давления гидрожидкости в рукаве и ее выбиванию при неработающей станции НС-68.
Самолет Ил-86
01.06.2008 на самолете 86112 АК "Атлант-Союз" в полете сработала сигнализация "Стружка в масле" двигателя 1. Экипаж выключил двигатель.
Источником образования стружки явилось разрушение зубьев шестерни 82.800.004 привода ротора центрифуги КПМА (коробки приводов масляных агрегатов).
Разрушение представляет собой поломку 10 зубьев с последующим постепенным срезом последующих зубьев до основания. Поломка зубьев усталостного строения и связана с недостаточной прочностью металла из-за низкой твёрдости: твёрдость сердцевины HRC 20 (по чертежу HRC 33...42,5), твёрдость цементированной поверхности HRC 35-37 (по чертежу HRC > 59). Твёрдость и микроструктура шестерни 82.800.004 соответствуют нетер-мообработанному состоянию цементированной стали 12Х2Н4А-Ш, что связано с нарушением технологии изготовления детали. Дефект производственный (закл. ОАО КМПО от 30.06.2008 №48-И/08).
В настоящее время оформлено Указание №1422/ЭРО-1 от 07.07.2008 на замену шестерен 82.800.004 из дефектной партии в эксплуатации. С целью предупреждения подобных разрушений шестерни 82.800.004 ОАО КМПО строго соблюдать технологию изготовления деталей в соответствии с конструкторской документацией.
14.09.2008 на самолете 86120 АК "Уральские авиалинии" после запуска двигателя 3 от УВЗ и подключения его генератора на бортовую сеть переменного тока выбило АЗР "Питание 213ИЗ Аккум." На панели 213 и пропало напряжение на вольтметре 27V левого борта по постоянному току. Экипаж выключил двигатель и прекратил выполнение задания.
Причиной недопустимого нарушения характеристик электропитания постоянным током явилось разъединение шин постоянного тока левого борта (373ИЗ, 373И2, 373И, 213ИЗ) из-за выбивания АЗР: АЗР-70К "ПЕРЕМЫЧ И1, ИЗ" на ЦРУ 373, АЗР-70К "ПЕРЕМЫЦ И1, ИЗ" на ЦРУ 383, АЗР-ЗОК "ПИТАНИЕ 213И№ АККУМ" на РУ 213, которое не было своевременно выявлено ни ИТС, ни экипажем ВС, т.к. контроль аккумуляторов после неудавшегося запуска ВСУ не предусмотрен требованиями РТО и РЛЭ.
Причиной выбивания АЗР явился недопустимо большой ток заряда аккумулятора 1 из-за его частичной разрядки при попытках запуска ВСУ-10.
С целью предупреждения подобных отказов целесообразно:
- АК им. С.В.Ильюшина рассмотреть вопрос о возможности установки сигнализации о питании бортсети от аккумуляторов на рабочем месте бортинженера;
- бортинженеру перед запуском двигателей дополнительно производить проверку сети постоянного тока в объеме п. 14.20.5.А.(2) РЛЭ Ил-86.
Самолет Ил-76
16.01.2008 на самолете 76484 АК "Волга-Днепр" в полете сработала сигнализация "Стружка в масле" двигателя 1. Экипаж выключил двигатель и произвел возврат в а/п вылета. Причиной инцидента явилось разрушение шарикоподшипника А176128Б4Т2 задней опоры ротора КВД из-за разрыва сепаратора по продольной перемычке.
Разрушение подшипника произошло вследствие его работы в условиях взаимного перекоса наружного и внутреннего колец. Установить истинную причину взаимного перекоса колец не представилось возможным (закл. ОАО "НПО "Сатурн" №44-537147).
Самолет Ту-214
24.05.2008 на самолете 64509 АК "Трансаэро" в наборе высоты сработала сигнализация "ППО ГЕН № 1 отключи" свидетельствующая о падении давления в системе охлаждения масла привода-генератора ГП 26 двигателя № 1 ниже допустимого значения. В соответствии с требованиями РЛЭ Ту-214 экипаж отключил ППО ГЕН №1 от коробки приводов двигателя, выполнил запуск ВСУ и подключение генератора ВСУ на бортовую сеть и произвел вынужденную посадку.
Причиной явилась не герметичность линии откачки масла из привода - генератора ГП 26 обусловленная следующими факторами:
- установка штуцера входа в корпус гидравлического фильтра 8Д2.966.018-2 с перекосом в ОАО "Пермский моторостроительный завод", приведшая к значительному повреждению (срезу) резьбы в его корпусе, последующему ослаблению крепления штуцера к корпусу фильтра и нарушению герметичности соединения;
- нарушение ИТП ЗАО "ЦТО и PAT "Авиасервис" требований РТЭ ПС-90-А, 072.62.00, стр101/102 по определению причины уменьшения уровня масла в системе охлаждения привода-генератора ГП26 двигателя № 1 при выполнении ТО ВС;
- недостаточный контроль ТД ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за полнотой и качеством выполнения ТО ВС Ту-214 ЗАО "ЦТО и PAT "Авиасервис".
Самолет Ту-204
27.09.2008 на самолете 64011 АК "Авиастар ТУ" в процессе разбега засветилось табло "К взлету не готов" и "РВ нейтраль нет". Двигатели были выключены, разбег прекращен.
Причиной срабатывания сигнализации "К взлету не готов" явился отказ блока БВУУ-1-3 системы АСШУ-204 из-за неисправностей модулей МД-1, МД-2, БП, УАС, МВ-2 вследствие отказа блока питания.
23.08.2008 на самолете 64044 АК "Владивосток Авиа" в наборе высоты появилась сигнализация "Двери не закрыты".
Причиной явилось неплотное прилегание входной двери к проему фюзеляжа из-за неправильного захода запорного ролика в верхний левый ловитель, вследствие не соблюдения требований КД 74.00.0250.000 ТУ "Двери входные и служебные " при сборке на заводе-изготовителе.
18.01.2008 на самолете 64016 АК "Кавминводыавиа" в наборе высоты произошел отказ обоих СКВ с информацией "СКВ №1 и СКВ №2 температура велика".
Причиной явилось отключение установок охлаждения воздуха (УОВ 1 и УОВ 2) с прекращением подачи воздуха.
В свою очередь отключения были вызваны:
- отказом контактора ТКД-101ОДГ цепи питания заслонок УОВ 1 из-за межвиткового замыкания обмотки управления;
- отказом эл.механизма МПК-32А запорно-регулирующей заслонки 3407 регулятора температуры на выходе из УОВ2 из-за неисправности якорной обмотки эл. двигателя,
Самолет Ту-134
16.08.2008 на самолете 65716 АК "Ютэйр " на исполнительном старте произошло два взаимно не зависимых события:
- при выпуске закрылков была обнаружена разница в показаниях положения закрылков;
- одновременно произошло срабатывание сигнализации "Обороты стартера велики" и автоматически выключился правый двигатель.
Причиной послужило наличие токопроводящей жидкости, в первом случае в датчике ДС-10, а во втором в ШР стартера СТВ-10.
Самолет ЯК-42
07.07.2008 на самолете 42542 ОАО АК "Центр-Авиа" при заходе на посадку после прохождения цикла выпуска, на индикаторе загорелись зелёные лампы выпущенного положения опор шасси, и не погасла красная лампа правой опоры. В объяснительных записках никто из членов экипажа не отмечает при этом посторонних звуков, особенностей в пилотировании и работе систем воздушного судна.
Бортмеханик, проверив положение основных стоек шасси, доложил командиру, что у него нет уверенности в том, что правая основная стойка стала на замок.
После ухода на второй круг и уборки и выпуска шасси от основной гидросистемы ситуация не изменилась. При осмотре с земли определили, что все три стойки шасси находятся в посадочном положении.
При послеполётном осмотре ВС обнаружено отсутствие малого верхнего и большого нижнего щитка правой основной стойки шасси. Кроме того обломаны:
- регулируемый наконечник тяги крепления большого щитка и болт крепления тяги к малому щитку;
- тяга крепления большого щитка к амортизационной стойке; тяга крепления малого щитка к подкосу;
- кронштейны навески малого щитка к полукрылу;
- лапка и регулируемый винт нажимного кронштейна на передней стороне замка выпущенного положения шасси и регулируемый винт нажимного кронштейна на задней стороне замка выпущенного положения шасси.
Деформирован кронштейн крепления концевых выключателей АМ-800К. Имеются следы удара с деформацией трубопроводов системы торможения колёс правой амортизационной стойки.
На панелях закрылочных щелей правого полукрыла находятся три пробоины. На панели правого нижнего зализа центроплана, на заднем обтекателе щитка основной опоры и на гидроцилиндре замка выпущенного положения шасси имеются вмятины. Так же имеются неглубокие царапины и нарушения лакокрасочного покрытия на узле крепления тяги верхнего щитка к амортизационной стойке. Причиной явилось разрушение регулируемого наконечника тяги крепления большого нижнего щитка правой стойки шасси, что привело к отрыву щитков шасси, которыми были повреждены нажимные кронштейны замка выпущенного положения шасси и деформирован кронштейн концевых выключателей АМ-800К.
В отчетном году значительная часть материалов расследования АП и инцидентов не дошла до заинтересованных организаций. В частности, в ГосЦентре безопасности полетов по состоянию на июль 2009 отсутствуют материалы расследования более 30% авиационных происшествий и инцидентов (в 2007г., по состоянию на 10.06.2008, отсутствовали материалы более 30%) АП и инцидентов). При этом многие присланные материалы расследований по содержанию не отвечают требованиям "Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации" (ПРАПИ-98).
Следует также обратить внимание на большое количество инцидентов (2008г. - 156, 2007г. - 129), причины которых на момент подготовки настоящего отчета не установлены. Этот факт не дает возможности точно оценить положение дел с влиянием надежности авиационной техники на безопасность её полетов.
Самолет Ил-96
21.05.2008 на самолете 96009 АК "Домодедовские авиалинии" в полете сработала предупреждающая сигнализация о минимальном уровне жидкости в гидросистеме 4. При посадке правая опора шасси была выпущена от резервной системы выпуска шасси.
Причиной явился отказ гидросистемы 4 из-за разрушения металлической оплетки и фторопластовой трубки рукава 8Д0.447.070-12-62 насосной станции НС-68 при кратковременном отказе обратного клапана 990-8-10 НГЖ. Разрушение рукава произошло из-за отсутствия конструктивной отбортовки свободной петли рукава в районе разъема Х-22, что приводило к возникновению чеканки рукава о кронштейн при эксплуатации. Кратковременный отказ обратного клапана 990-8-10 НГЖ привел к появлению давления гидрожидкости в рукаве и ее выбиванию при неработающей станции НС-68.
Самолет Ил-86
01.06.2008 на самолете 86112 АК "Атлант-Союз" в полете сработала сигнализация "Стружка в масле" двигателя 1. Экипаж выключил двигатель.
Источником образования стружки явилось разрушение зубьев шестерни 82.800.004 привода ротора центрифуги КПМА (коробки приводов масляных агрегатов).
Разрушение представляет собой поломку 10 зубьев с последующим постепенным срезом последующих зубьев до основания. Поломка зубьев усталостного строения и связана с недостаточной прочностью металла из-за низкой твёрдости: твёрдость сердцевины HRC 20 (по чертежу HRC 33...42,5), твёрдость цементированной поверхности HRC 35-37 (по чертежу HRC > 59). Твёрдость и микроструктура шестерни 82.800.004 соответствуют нетер-мообработанному состоянию цементированной стали 12Х2Н4А-Ш, что связано с нарушением технологии изготовления детали. Дефект производственный (закл. ОАО КМПО от 30.06.2008 №48-И/08).
В настоящее время оформлено Указание №1422/ЭРО-1 от 07.07.2008 на замену шестерен 82.800.004 из дефектной партии в эксплуатации. С целью предупреждения подобных разрушений шестерни 82.800.004 ОАО КМПО строго соблюдать технологию изготовления деталей в соответствии с конструкторской документацией.
14.09.2008 на самолете 86120 АК "Уральские авиалинии" после запуска двигателя 3 от УВЗ и подключения его генератора на бортовую сеть переменного тока выбило АЗР "Питание 213ИЗ Аккум." На панели 213 и пропало напряжение на вольтметре 27V левого борта по постоянному току. Экипаж выключил двигатель и прекратил выполнение задания.
Причиной недопустимого нарушения характеристик электропитания постоянным током явилось разъединение шин постоянного тока левого борта (373ИЗ, 373И2, 373И, 213ИЗ) из-за выбивания АЗР: АЗР-70К "ПЕРЕМЫЧ И1, ИЗ" на ЦРУ 373, АЗР-70К "ПЕРЕМЫЦ И1, ИЗ" на ЦРУ 383, АЗР-ЗОК "ПИТАНИЕ 213И№ АККУМ" на РУ 213, которое не было своевременно выявлено ни ИТС, ни экипажем ВС, т.к. контроль аккумуляторов после неудавшегося запуска ВСУ не предусмотрен требованиями РТО и РЛЭ.
Причиной выбивания АЗР явился недопустимо большой ток заряда аккумулятора 1 из-за его частичной разрядки при попытках запуска ВСУ-10.
С целью предупреждения подобных отказов целесообразно:
- АК им. С.В.Ильюшина рассмотреть вопрос о возможности установки сигнализации о питании бортсети от аккумуляторов на рабочем месте бортинженера;
- бортинженеру перед запуском двигателей дополнительно производить проверку сети постоянного тока в объеме п. 14.20.5.А.(2) РЛЭ Ил-86.
Самолет Ил-76
16.01.2008 на самолете 76484 АК "Волга-Днепр" в полете сработала сигнализация "Стружка в масле" двигателя 1. Экипаж выключил двигатель и произвел возврат в а/п вылета. Причиной инцидента явилось разрушение шарикоподшипника А176128Б4Т2 задней опоры ротора КВД из-за разрыва сепаратора по продольной перемычке.
Разрушение подшипника произошло вследствие его работы в условиях взаимного перекоса наружного и внутреннего колец. Установить истинную причину взаимного перекоса колец не представилось возможным (закл. ОАО "НПО "Сатурн" №44-537147).
Самолет Ту-214
24.05.2008 на самолете 64509 АК "Трансаэро" в наборе высоты сработала сигнализация "ППО ГЕН № 1 отключи" свидетельствующая о падении давления в системе охлаждения масла привода-генератора ГП 26 двигателя № 1 ниже допустимого значения. В соответствии с требованиями РЛЭ Ту-214 экипаж отключил ППО ГЕН №1 от коробки приводов двигателя, выполнил запуск ВСУ и подключение генератора ВСУ на бортовую сеть и произвел вынужденную посадку.
Причиной явилась не герметичность линии откачки масла из привода - генератора ГП 26 обусловленная следующими факторами:
- установка штуцера входа в корпус гидравлического фильтра 8Д2.966.018-2 с перекосом в ОАО "Пермский моторостроительный завод", приведшая к значительному повреждению (срезу) резьбы в его корпусе, последующему ослаблению крепления штуцера к корпусу фильтра и нарушению герметичности соединения;
- нарушение ИТП ЗАО "ЦТО и PAT "Авиасервис" требований РТЭ ПС-90-А, 072.62.00, стр101/102 по определению причины уменьшения уровня масла в системе охлаждения привода-генератора ГП26 двигателя № 1 при выполнении ТО ВС;
- недостаточный контроль ТД ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за полнотой и качеством выполнения ТО ВС Ту-214 ЗАО "ЦТО и PAT "Авиасервис".
Самолет Ту-204
27.09.2008 на самолете 64011 АК "Авиастар ТУ" в процессе разбега засветилось табло "К взлету не готов" и "РВ нейтраль нет". Двигатели были выключены, разбег прекращен.
Причиной срабатывания сигнализации "К взлету не готов" явился отказ блока БВУУ-1-3 системы АСШУ-204 из-за неисправностей модулей МД-1, МД-2, БП, УАС, МВ-2 вследствие отказа блока питания.
23.08.2008 на самолете 64044 АК "Владивосток Авиа" в наборе высоты появилась сигнализация "Двери не закрыты".
Причиной явилось неплотное прилегание входной двери к проему фюзеляжа из-за неправильного захода запорного ролика в верхний левый ловитель, вследствие не соблюдения требований КД 74.00.0250.000 ТУ "Двери входные и служебные " при сборке на заводе-изготовителе.
18.01.2008 на самолете 64016 АК "Кавминводыавиа" в наборе высоты произошел отказ обоих СКВ с информацией "СКВ №1 и СКВ №2 температура велика".
Причиной явилось отключение установок охлаждения воздуха (УОВ 1 и УОВ 2) с прекращением подачи воздуха.
В свою очередь отключения были вызваны:
- отказом контактора ТКД-101ОДГ цепи питания заслонок УОВ 1 из-за межвиткового замыкания обмотки управления;
- отказом эл.механизма МПК-32А запорно-регулирующей заслонки 3407 регулятора температуры на выходе из УОВ2 из-за неисправности якорной обмотки эл. двигателя,
Самолет Ту-134
16.08.2008 на самолете 65716 АК "Ютэйр " на исполнительном старте произошло два взаимно не зависимых события:
- при выпуске закрылков была обнаружена разница в показаниях положения закрылков;
- одновременно произошло срабатывание сигнализации "Обороты стартера велики" и автоматически выключился правый двигатель.
Причиной послужило наличие токопроводящей жидкости, в первом случае в датчике ДС-10, а во втором в ШР стартера СТВ-10.
Самолет ЯК-42
07.07.2008 на самолете 42542 ОАО АК "Центр-Авиа" при заходе на посадку после прохождения цикла выпуска, на индикаторе загорелись зелёные лампы выпущенного положения опор шасси, и не погасла красная лампа правой опоры. В объяснительных записках никто из членов экипажа не отмечает при этом посторонних звуков, особенностей в пилотировании и работе систем воздушного судна.
Бортмеханик, проверив положение основных стоек шасси, доложил командиру, что у него нет уверенности в том, что правая основная стойка стала на замок.
После ухода на второй круг и уборки и выпуска шасси от основной гидросистемы ситуация не изменилась. При осмотре с земли определили, что все три стойки шасси находятся в посадочном положении.
При послеполётном осмотре ВС обнаружено отсутствие малого верхнего и большого нижнего щитка правой основной стойки шасси. Кроме того обломаны:
- регулируемый наконечник тяги крепления большого щитка и болт крепления тяги к малому щитку;
- тяга крепления большого щитка к амортизационной стойке; тяга крепления малого щитка к подкосу;
- кронштейны навески малого щитка к полукрылу;
- лапка и регулируемый винт нажимного кронштейна на передней стороне замка выпущенного положения шасси и регулируемый винт нажимного кронштейна на задней стороне замка выпущенного положения шасси.
Деформирован кронштейн крепления концевых выключателей АМ-800К. Имеются следы удара с деформацией трубопроводов системы торможения колёс правой амортизационной стойки.
На панелях закрылочных щелей правого полукрыла находятся три пробоины. На панели правого нижнего зализа центроплана, на заднем обтекателе щитка основной опоры и на гидроцилиндре замка выпущенного положения шасси имеются вмятины. Так же имеются неглубокие царапины и нарушения лакокрасочного покрытия на узле крепления тяги верхнего щитка к амортизационной стойке. Причиной явилось разрушение регулируемого наконечника тяги крепления большого нижнего щитка правой стойки шасси, что привело к отрыву щитков шасси, которыми были повреждены нажимные кронштейны замка выпущенного положения шасси и деформирован кронштейн концевых выключателей АМ-800К.
В отчетном году значительная часть материалов расследования АП и инцидентов не дошла до заинтересованных организаций. В частности, в ГосЦентре безопасности полетов по состоянию на июль 2009 отсутствуют материалы расследования более 30% авиационных происшествий и инцидентов (в 2007г., по состоянию на 10.06.2008, отсутствовали материалы более 30%) АП и инцидентов). При этом многие присланные материалы расследований по содержанию не отвечают требованиям "Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации" (ПРАПИ-98).
Следует также обратить внимание на большое количество инцидентов (2008г. - 156, 2007г. - 129), причины которых на момент подготовки настоящего отчета не установлены. Этот факт не дает возможности точно оценить положение дел с влиянием надежности авиационной техники на безопасность её полетов.